石墨加工廠的石(shí)墨化供(gòng)電設(shè)備的改造
石墨加(jiā)工廠的石墨化供電(diàn)設備的改(gǎi)造
石墨化供電(diàn)設備的改造(zào)。石墨化爐是“電老虎”。石墨化生產的節電一是從工(gōng)藝上著手改進,如合理裝爐、使用合適的電阻料、編製能充分發揮供電(diàn)設備效能的(de)送電曲線(xiàn);二是改(gǎi)交流送電為(wéi)直流送電。交流石墨化爐為單相用電,單相交流用(yòng)電會造成電網相(xiàng)不平衡,而且交流(liú)石墨化爐(lú)短網的電感損失大,功率因數低。隨著大(dà)功率整流(liú)設備的過關(guān),石墨化爐(lú)采用(yòng)直流送電的條件逐(zhú)步成(chéng)熟。國外最早使用直流送電是在20世紀60年代中期。吉林石墨加(jiā)工廠在研究國內外石(shí)墨化節能(néng)技術(shù)的基礎上,於1975年自行設計、製造設備建成了第一組大功率直流石墨化供電機組,經運行驗證實(shí)現了電網的三相(xiàng)平衡,提高了功率因數,而且由於幅度增大了通過爐(lú)芯的(de)電流密度,不僅升高了爐溫(從過去的2300~2500℃左右提高到2500~2700℃),同(tóng)時也縮短了送電時間,因而有利於(yú)提(tí)高優級品率,增加產量及降低電耗(每噸成品約降低100kWh)。到“七五”期末,吉林炭素廠的八組交流(變(biàn)壓器容量為5000kV·A)石墨化爐(lú)合並改造成六組直流石墨化爐(lú)(變壓器(qì)容量增(zēng)至16.000~20.000MV·A)。吉林石墨加工廠三組石墨化(huà)爐(lú)改造前後技術指標對比(bǐ),與此同(tóng)時,南通石墨加工廠及其他許多。
石墨加工廠紛紛改造交流石墨(mò)化為直流石墨化,都取得了不同的節電效果。到20世紀80年代末交流石墨化爐多數已經(jīng)淘汰,每噸石墨電極的能源(yuán)消耗水平(píng)大約降低了30%左右(yòu)(20世紀80年代末與70年代末比較)。但是石墨加工廠直流(liú)石墨化供電設備規格不統一,輸(shū)出直流電流及電壓調節範圍與石墨化爐長度配合不盡合理,影響節電效果,一批(pī)容(róng)量較小的3.340~6.680MV·A直流供電裝置有待於(yú)升級改造,直流送電的石(shí)墨化爐的節電還大(dà)有潛力可(kě)挖。石墨化爐(lú)通電時上升功率受溫升(shēng)控製(zhì),變(biàn)壓器功率輸出(chū)從低到高,達到最高功率後又逐步下降,因此通電全(quán)過(guò)程(chéng)的平均功率隻有變壓器允許最大功率的50%左右。國內已有幾家炭素廠研究了恒功率(lǜ)通電的可(kě)能性,改(gǎi)變輸出電壓和電流等級,以便提高石墨化爐在通電過程中的平(píng)均功率,充分利用變壓器的供電(diàn)能力,縮(suō)短通電時間,降低每噸石墨化品的電耗,業已取得一定成果,為石墨化爐節電開拓了一條新路。